溫控器pid自整定失敗怎么辦?


????BT118/119/618系列瞒谱,溫度控制器調(diào)節(jié)儀表自整定功能在絕大多數(shù)應(yīng)用場合赏庙,均可自動測算出適合的控制參數(shù),即Int(積分作用)萤榔、Pro(比例作用)鸯乃、和Lt(滯后時間)的值。但在某些控制系統(tǒng)跋涣,如熱慣性大缨睡,沖溫快、降溫慢的加熱設(shè)備陈辱,往往反復(fù)多次自整定后仍不理想宏蛉,達(dá)不到工藝要求。此時必須人工來調(diào)整控制參數(shù)性置,下面用一個實例說明整定過程拾并。


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如上圖所示,電爐功率3kW鹏浅,固態(tài)繼電器控制嗅义。

這種爐子特點是爐腔小,保溫性能好隐砸,升溫快降溫慢之碗。

控制儀表型號:BT118A-KNNS;

數(shù)據(jù)記錄工具:BTDCS3000監(jiān)控軟件季希;

設(shè)定點:300.0℃褪那;

自整定前設(shè)置儀表控制周期參數(shù)Crt=3;

儀表自整定執(zhí)行位式調(diào)節(jié)既芯,整定過程為3次ON/OFF動作周期喷围。

DCS實時記錄的自整定過程溫度變化曲線見圖1。從圖中可以看到溫度過沖23.4℃開始下降职涛,回落4.4℃開始回升码杆,典型的不對稱曲線。自整定后的參數(shù)值如下:

Int=592揖们;Pro=516磁应;Lt=326;


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圖1


自整定結(jié)束觀察幾個周期捣潭,系統(tǒng)穩(wěn)定后溫度曲線見圖2部糠。

工藝要求控制誤差±3℃猜休,自整定后超調(diào)+12.5℃,-3.5℃提甚,不符合工藝要求涎才。


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圖2


正多負(fù)少系統(tǒng)整定步驟


第1步痹屹;先使波動正負(fù)對稱。超調(diào)正多負(fù)少,表明積分作用強券腔,保持作用過大造蒋,應(yīng)減小積分保持作用伶棒。將儀表積分參數(shù)(保持參數(shù))Int加大十倍至6000钩述,BTDCS3000記錄下的溫度曲線見圖3。首次沖溫9.1℃宛裕,第二次沖3℃瑟啃,后穩(wěn)定在±2℃以內(nèi),且正負(fù)對稱揩尸。請注意:此例中第一波和第二波接近1/4的超調(diào)衰減幅度蛹屿,在PID參數(shù)整定中具有標(biāo)志性的意義,我們會在后續(xù)BT508/509調(diào)節(jié)儀PID算法控制參數(shù)人工整定中進(jìn)一步介紹岩榆。


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圖3


第2步错负;減小比例帶,加大比例作用勇边。

將儀表比例參數(shù)Pro加大三倍至1550犹撒,記錄的電爐升溫曲線見圖4。首次過沖2.5℃畴垃,之后穩(wěn)定在±0.2℃以內(nèi)栈站。

通過上述兩個步驟調(diào)整控制參數(shù),使控制誤差符合了工藝要求鲫畸。


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通過上述兩個步驟調(diào)整控制參數(shù)歇刺,使控制誤差符合了工藝要求。